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行業(yè)動(dòng)態(tài)

當前位置:首頁(yè)>>新聞中心>>行業(yè)動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間:2018-02-24 03:44:43

淺談汽車(chē)衡防過(guò)載計量技術(shù)實(shí)例分析

時(shí)間:2018-02-24 03:44:43 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊數:775

現階段,隨著(zhù)我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,汽車(chē)衡在工業(yè)生產(chǎn)中的應用越來(lái)越廣泛。但是隨著(zhù)企業(yè)的 發(fā)展,汽車(chē)衡的超噸位計量已經(jīng)成為限制汽車(chē)衡應用的重要因素,文章對汽車(chē)衡在運行中承載力不足 的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)研討,通過(guò)增加秤體受力點(diǎn)提高汽車(chē)衡的承載力,有效的解決了汽車(chē)衡承載力不足的問(wèn)題, 降低了企業(yè)重建汽車(chē)衡的成本。

0.引言

伴隨國民經(jīng)濟及運輸行業(yè)的飛速發(fā)展,汽車(chē)衡技術(shù)得到迅速提高,汽車(chē)衡主要應用于貿 易結算及成本控制領(lǐng)域,使作為計重關(guān)鍵設備的汽車(chē)衡倍受關(guān)注,促使企業(yè)對汽車(chē)衡的承載 力和準確性要求越來(lái)越高。一般電子汽車(chē)衡的使 用壽命根據維護保養的效果大約為9,但是汽車(chē)衡的承載力設計遠遠滿(mǎn)足不了運輸行業(yè)汽車(chē)的載 重量,超噸位計量成為汽車(chē)衡正常運行的難點(diǎn)。

1.背景

陜西龍門(mén)鋼鐵有限責任公司現有汽車(chē)衡 共計15臺,其中內轉汽車(chē)衡規格型號為SCS400, 2節非標秤臺,3組6個(gè)傳感器。隨著(zhù)企業(yè)的發(fā) 展,以及運輸行業(yè)的發(fā)展,汽車(chē)的承載能力不斷 加強,100 t的承載能力已經(jīng)不能滿(mǎn)足企業(yè)的需求, 汽車(chē)衡的實(shí)際承載力已經(jīng)達到120 t,且短軸超重 車(chē)輛檢斤計量頻繁,造成單節超長(cháng)秤臺中間部位受 力過(guò)大,使秤體及秤體U型槽均產(chǎn)生裂紋,對汽車(chē) 衡的性能穩定性造成了嚴重影響。按照公司內轉 車(chē)輛的計量要求重建一臺SCS420電子汽車(chē)衡,成 本約40萬(wàn)元。為了降低公司設備成本費用,提高 現有電子汽車(chē)衡的承載力已經(jīng)迫在眉睫。

2.前期采取措施

2.1預防措施

根據公司車(chē)輛超負荷運輸的現狀,技術(shù)人員 加強對汽車(chē)衡的三級點(diǎn)檢力度,確保第一時(shí)間發(fā) 現問(wèn)題,結果在過(guò)載計量一個(gè)月后,點(diǎn)檢過(guò)程發(fā) 現秤體存在裂縫現象,秤體U型槽也存在撕裂狀 況,根據此臺汽車(chē)衡的現狀進(jìn)行制定改造方案;

2.2應急措施

針對U型槽撕裂現狀,組織對U型槽部位進(jìn) 行焊接,并用鋼板對撕裂部位進(jìn)行加固,加固后 設備運行正常,運行半月后在點(diǎn)檢過(guò)程發(fā)現焊接 部位及加固的鋼板都有松動(dòng)的狀況。因此確認此 改造方案不能解決現有的設備故障,無(wú)法滿(mǎn)足現 有的檢斤計量要求。

3.改造方案制定實(shí)施

3.1方案研討

為了徹底解決汽車(chē)衡秤體撕裂的問(wèn)題,組織 技術(shù)力量對此問(wèn)題進(jìn)行研討,最后得出結論:根 本性原因在于單節非標秤臺過(guò)長(cháng),秤臺承載能力 不夠,滿(mǎn)足不了汽車(chē)的載荷,要減輕秤臺的承載 力,秤臺本身無(wú)法改變,只能增加受力點(diǎn)。這樣 就得出了結論,在秤臺下面增加2組4個(gè)傳感器, 作為新的受力點(diǎn)分擔受力。


12.jpg

單節秤臺的局部受力由:= $ = 15 (t)

變?yōu)椋?/span>=60 = 10 (t)

0

單節秤臺的承載力降低了 1/3。

3. 2實(shí)施改造過(guò)程

3.2. 1加固秤體1)

13.jpg

改變以前焊接撕裂部位并加固的方式,對撕 裂變形部位進(jìn)行切割,避免撕裂部位繼續延伸擴 大,對撕裂部位用整塊鋼板做成U型槽形狀進(jìn)行 整體焊接,這樣就將焊接部位的受力做成一個(gè)整 體,增加焊接鋼板承載力。

3.2.2增加傳感器數量

新增傳感器作用:①擴大了汽車(chē)衡的量程, 滿(mǎn)足公司120 t檢斤車(chē)輛的計量要求;②增加秤體 的受力點(diǎn),單節秤體承載力降低了 1/3,單個(gè)傳感 器承載力降低了 40%。有效地解決了超噸位計量 導致的設備安全隱患。

3.2.3 水平調整2)

14.jpg

新增傳感器的水平問(wèn)題是整個(gè)改造工程的難 點(diǎn)之一,在安裝底座平面時(shí)用水平儀調整水平; 新增加的傳感器安裝底座安裝平面要盡量調整到 一個(gè)水平面上,絕對誤差在2 ~3 mm,保證各傳感 器承受的負載基本一致。在新增傳感器安裝調試過(guò) 程,傳感器與秤體的角差和線(xiàn)性都會(huì )導致計量準 確度變差。同時(shí),若基礎不平,在傳感器受力不 均勻的情況下,數字角差修正的精度很難修正, 傳即使通過(guò)軟件調整過(guò)來(lái),也很容易跑偏,進(jìn)而 導致計量不準。

3.2.4安裝傳感器防傾倒裝置3)

15.jpg

隨著(zhù)天氣氣溫升高,出現新增傳感器脫離壓 頭傾倒情況,導致設備無(wú)法正常計量。分析原因 為:秤體經(jīng)過(guò)過(guò)載計量后,秤體平衡性遭到一定破壞,并且秤臺在高溫天氣熱脹冷縮變化較大, 傳感器與秤體結合不緊密,空隙較大,這樣傳感 器就容易傾倒,傳感器出現橫向力、側向力等非 受力方向上的加載力,容易導致傳感器損壞, 據此情況制作了傳感器防傾倒裝置,經(jīng)過(guò)試驗有 效的避免的傳感器的傾倒現象。

4.結論

本次電子汽車(chē)衡改造完成后按照國家檢定規 程對該汽車(chē)衡進(jìn)行檢定,經(jīng)過(guò)計量確認后合格, 完全滿(mǎn)足120 t檢斤車(chē)輛計量能力,并且該汽車(chē)衡 在運行后2月內每周對其計量性能進(jìn)行校驗,校 驗結果如表1和圖4所示。

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由此得出結論,增加傳感器提高電子汽車(chē)衡 量程及承載力的實(shí)施方案完全滿(mǎn)足公司120 t檢斤 車(chē)輛的計量要求。

5.結束語(yǔ)

鋼鐵企業(yè)當前形勢有所好轉,但是市場(chǎng)的壓力仍不可忽視,降本增效依然是鋼企不變的核心 管理理念,作為一名技術(shù)人員,要在設備運行管 理過(guò)程中通過(guò)加強設備維護和技術(shù)革新提高設備 性能,改善現有設備性能,提高工作效率,降低 設備費用,提高企業(yè)的競爭力。